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浅谈珩磨机控制系统中存在的问题

       浅谈珩磨机控制系统中存在的问题:
       1、珩磨机加减速速度无法设定到预期值,目前加减速度大于7m/s2,系统会频繁出现341号报警,导致轴运行停止。分析原因一个是液压系统的跟随性不好;另一个是FM354与CPU通讯时间长造成。
       2、人机界面上显示的进给速度与实际进给速度存在偏差,液压压力大时,偏差小,反之,液压压力小时,偏差小,但无法达到一致。该速度是由位置编码器反馈到FM354位控模块X3接口,再由PLC读出DB10.DBD314中的实际值,显示在人机界面上。
       3、由于拉网纹程序和平顶程序中,珩磨头往复的上下行程是需要设定为不同的值,所以运行过程中在执行两个程序转换时须先停止正在运行的程序,再转换到下一程序,重新启动,这个转换过程需要消耗相应的时间,并且这时候主轴旋转不会停止,会造成导向条造成在加工内壁上出现横向的划痕。
       4、由于FM354程序上的限制,当加工尺寸到达时,珩磨头的停止位置在上下行程之间,也就是在工件内部,这样当珩磨头离开工件时会造成竖向的划痕。
       5、卧式珩磨机去余量、拉网纹、平顶程序中上、下行程值均需操作员根据工件加工情况可修正,目前使用FM354位控模块的Modify parameters/data功能,每做一个值的修改均需激活1次,操作麻烦。
       6、人机界面的位置显示和速度显示刷新较慢,分析原因是CPU与人机界面通过MPI连接,CPU314的性能限制传输速率为187.5kbit/s,以至于显示刷新较慢。